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TPM加熱爐提升液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造

來源/作者: TPM咨詢服務(wù)中心 丨 發(fā)布時(shí)間:2017-11-29 丨 瀏覽次數(shù):

  型鋼廠大型線的步進(jìn)式加熱爐采用法國斯坦因數(shù)字化燃燒技術(shù),此技術(shù)為斯坦因公司于20世紀(jì)初研發(fā)并負(fù)責(zé)建造,設(shè)備的全部動(dòng)作由液壓系統(tǒng)優(yōu)化完成,在多年的運(yùn)行中,液壓閥臺(tái)及管路震動(dòng)較大,油缸在動(dòng)作時(shí)容易產(chǎn)生油液泄露,不僅造成了大量的液壓故障停機(jī),也造成了大量煤氣能源的浪費(fèi),給生產(chǎn)的運(yùn)行帶來的成本損耗巨大。
  
  1、加熱爐提升閥臺(tái)故障分析
  
  當(dāng)步進(jìn)梁提升液壓缸開始動(dòng)作時(shí),可以發(fā)現(xiàn)主管路及支管路的振動(dòng)異常明顯,故障點(diǎn)主要存在于系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及閥臺(tái)元件的選取中,通過分析,一方面原液壓系統(tǒng)對(duì)減少液壓沖擊的設(shè)計(jì)較為簡單,且在施工后由于工時(shí)較短,導(dǎo)致整個(gè)比例系統(tǒng)程序調(diào)試均未全部完成。另一方面,對(duì)提升閥組液壓元件選取不合理,導(dǎo)致整個(gè)提升閥組啟閉過程中,液壓缸補(bǔ)油過程不及時(shí)造成液壓沖擊異常增大。
  
  2、液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造方案
  
  2.1為了保證提升油缸的速度為一定值,在主油路中使用了比例節(jié)流閥對(duì)通往油缸的油量進(jìn)行節(jié)流,即對(duì)油缸的速度進(jìn)行了調(diào)節(jié)。由于比例節(jié)流作用,導(dǎo)致節(jié)流閥出口油路的壓力降低,使得通往液壓缸油路的流量瞬間減少,一定程度上產(chǎn)生了吸空現(xiàn)象,由此產(chǎn)生了較大的壓力沖擊,使得閥臺(tái)及管路震動(dòng)產(chǎn)生,因此需要對(duì)主管路中比例節(jié)流閥出口的油量進(jìn)行調(diào)節(jié),來降低液壓缸提升時(shí)的瞬間沖擊。
 
液壓系統(tǒng)優(yōu)化
液壓系統(tǒng)優(yōu)化
  
  通過對(duì)系統(tǒng)原理圖進(jìn)行分析,我們認(rèn)為對(duì)油量有調(diào)整作用的為一個(gè)插裝閥,在液壓缸提升時(shí),高壓油首先通過一個(gè)帶減壓閥的二通插裝閥,由它對(duì)管路流量進(jìn)行減壓,減壓后的壓力油通往比例節(jié)流閥,因此需要此減壓閥進(jìn)行改造。此二通插裝閥為帶減壓功能的插裝閥,減壓閥為先導(dǎo)式錐閥,集成在插裝閥蓋板上,其主閥芯組件為插裝閥用于控制蓋板封閉,其作用原理為:作用于A口的壓力經(jīng)控制油的節(jié)流孔進(jìn)入主閥芯彈簧腔,當(dāng)壓力地與性能極限或先導(dǎo)閥彈簧設(shè)定壓力時(shí),主閥芯的液壓力平衡,彈簧力使主閥芯保持開啟狀態(tài),因此,油液可以自由的從B口流入A口。當(dāng)壓力達(dá)到先導(dǎo)彈簧設(shè)定的壓力時(shí),主閥芯關(guān)閉,并根據(jù)壓力-流量特性曲線降低A口的壓力。
  
  經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),壓力油經(jīng)過減壓閥和節(jié)流閥后,壓力降低,流量減少,導(dǎo)致通往液壓缸的流量降低,產(chǎn)生了一定量的吸空,由此產(chǎn)生了震動(dòng),究其原因,是因?yàn)閴毫τ屯ㄟ^插裝閥主閥芯后壓力降低,而此時(shí)的壓力需要補(bǔ)給節(jié)流閥的出口以供給液壓缸流量,為此,我們對(duì)閥組進(jìn)行了重新選型,為了能夠給液壓缸的補(bǔ)給流量增大,我們對(duì)插裝閥的型號(hào)重新選取,主要功能改變?yōu)椴逖b閥前補(bǔ)給壓力,即給液壓缸補(bǔ)油的壓力和流量增大,保證了液壓缸在提升時(shí)的流量。相比前一種插裝閥,改造后的閥組補(bǔ)給流量大,由此產(chǎn)生的提升油量吸空也就得以消失,相應(yīng)的管路震動(dòng)也就減少了
  
  2.2通過對(duì)液壓缸動(dòng)作程序進(jìn)行優(yōu)化,通過增加延時(shí),減緩油缸突然啟動(dòng)的時(shí)間,減少油路內(nèi)的突然沖擊,從而減少管路震動(dòng):步進(jìn)梁以高速開始向上移動(dòng),當(dāng)步進(jìn)梁到達(dá)“在中間位置之前減速”時(shí),步進(jìn)梁以中等速度向上移動(dòng),直至到達(dá)“在中間位置之后加速”為止,然后步進(jìn)梁以高速向上移動(dòng),當(dāng)步進(jìn)梁到達(dá)“在上部位置之前減速”時(shí),步進(jìn)梁以低速向上移動(dòng);步進(jìn)梁以高速開始向下移動(dòng),當(dāng)步進(jìn)梁到達(dá)“在中間位置之前減速”時(shí),步進(jìn)梁以中等速度向下移動(dòng),一直到到達(dá)“在中間位置之后加速”為止,然后步進(jìn)梁以高速向下移動(dòng),當(dāng)步進(jìn)梁到達(dá)“在下部位置之前減速”時(shí),步進(jìn)梁以低速向下移動(dòng)。
  
  2.3主管路增加蓄能器組:在提升閥臺(tái)主管路上安裝一套蓄能器組,通過對(duì)壓力及瞬間流量的計(jì)算安裝6個(gè)皮囊式蓄能器,自投入以來,消除了液壓站泵組產(chǎn)生的噪聲與振動(dòng),有效的降低了提升動(dòng)作瞬間給管路帶來的衰減脈動(dòng),確保了液壓缸動(dòng)作時(shí)的穩(wěn)定性。
  
  2.4泵組改造,降低系統(tǒng)壓力:由于加熱爐步進(jìn)梁提升時(shí)瞬間動(dòng)作較快,因此重點(diǎn)對(duì)液壓站的泵組重新選取型號(hào),將原系統(tǒng)中單泵的排量由140ml/rev改造為180ml/rev,可以提高瞬間泵組的流量,并且對(duì)液壓站的出口壓力進(jìn)行調(diào)節(jié),由原來單泵170Bar降低為130Bar,通過降低管路壓力提高系統(tǒng)流量的方式降低管路振動(dòng)。
  
  2.5系統(tǒng)管路減震改造:對(duì)閥臺(tái)主管路進(jìn)行改造,將通往閥臺(tái)的兩根硬管改造為軟管連接,由于軟管長度有一定的余量,為柔性連接,可以在很大程度上吸收系統(tǒng)的沖擊震動(dòng),并且將接頭連接形式由原來的活結(jié)式改造為SAE法蘭式,起到了管路連接穩(wěn)固的作用,在很大程度上減少了噴油事故。
  
  2.6加強(qiáng)管路固定,減少管路震動(dòng):加強(qiáng)管路的固定工作,更換損壞及缺失的管夾,對(duì)于動(dòng)作頻繁,彎頭較多鋪設(shè)較長的管線,在原有管夾的基礎(chǔ)上,使用重型鋁合金管夾并加數(shù)量,以獲得較少的震動(dòng)量。
  
  3、TPM培訓(xùn)公司對(duì)于液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造后的效果總結(jié)
  
  改造項(xiàng)目實(shí)施以來,降低了步進(jìn)梁提升閥臺(tái)的沖擊振動(dòng),從而減少了管路及密封的損壞,延長了油缸的主體設(shè)備的壽命,因此產(chǎn)生的停機(jī)時(shí)間已全部消除,不僅降低了設(shè)備維護(hù)難度,也減少了設(shè)備成本,提高了生產(chǎn)作業(yè)率。


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